-  навигация                                          19,05 %

  -  кондиционирование, автопилот, бытовое,

  шасси, водяная система  по  9,52 %

               Общее количество ПД по данным системам в АПРЕЛЕ составило 66,67% от всех ПД, записанных в АПРЕЛЕ.

Причины повторяемости дефектов по типам самолетов приведены в таблице № 1.5

Таблица № 1.5


Тип ВС

Причина

А-319

А320

A321

А330



Б-767



Всего



% от общего

числа ПД

Дефицит времени


1


-


-


-


3


4


19.05

Не проявление дефекта на земле


2


5


2


1



2



12



57.14

Переменный  характер проявления дефекта


-


-


-


-



-



0



0.00

Недостаточный анализ и объем выполненных работ


1


-


1


-




1




3




14.29

Отсутствие ЗПЧ

-

1

-

-

-

1

4.76

Отказ агрегата, установленного при устранении первого дефекта/ нарушение правил эксплуатации.


-


1


-


-




-




1




4.76

Итого:

4

7

3

1

6

21

100

       

Основной причиной повторяемости дефектов в апреле 2009 года продолжает оставаться не проявление дефекта на земле, которая составила 57,14 % от всех причин повторяемости дефектов. Следует отметить, что в апреле отмечается почти равное по величине проявление дефектов из-за дефицита времени и недостаточный анализ и объем выполненных работ – 19.05% и 14,29% соответственно. 

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

                       

          Методы устранения повторных дефектов по типам самолетов и 

  принятые мероприятия приведены в таблице № 1.6

         

  Таблица № 1.6





А - 319




А - 320




А - 321




A - 330




В - 767




ВСЕГО



%






ВСЕГО



%




Тестирование



8



19



7


3


16



53



77,94


72



84,71


Замена

агрегата




3




10



2



1



7




23




33,82



26




30,59


Проверка в лаборатории



0




2




0




0


0




2



2,94




2



2,35




Отправка

в  ремонт




3



6



1




1



4




15




22,06




22




25,88



Исследование

агрегата



-



-



-



-


-



0



0,00



0



0,00


Ремонт,

регулировка

на  ВС



6



3



1



1



5



16




23,53



12




14,11

Отложено устранение дефекта


1


1



0



1


6


9


13,24



19



22,35



       Основной метод устранения повторных дефектов – выполнение процедуры тестирования и проверки работоспособности систем самолета, блоков и агрегатов.

В апреле он составил 77,94% от общего количества записей по устранению ПД. 

Выводы:

  1).Анализ статистических данных и повторных дефектов (ПД) за апрель 2009 года показывает, что основная причина повторных дефектов обусловлена не проявлением дефекта на земле, которая составила 57,14%. 

  2). В апреле своевременность устранения повторных дефектов (после второй записи)  увеличилась по сравнению с мартом. Было устранено 11 ПД, что составило

  52,38% от общего количества ПД за апрель (в марте было устранено 5 ПД, что составило 20,00 % от общего количества ПД). Это говорит о повышении  эффективности работы ИТП при устранении ПД в апреле.

Мероприятия:

  1). Руководителям цехов и отделов СТО изучить настоящий анализ с ИТП.

  2). Руководителям цехов № 6, 10 и № 15 продолжать постоянно требовать от ИТП обеспечивать 100% ввод информации в систему “AMASIS” по отказам из “TLB”, “CLB”, “GFS”.

  3). Инженерам смен и инженерам ОТК продолжать отслеживать наличие повторных дефектов на ВС и своевременно информировать ведущих инженеров цехов и ОТК о ходе выполнения программ работ по устранению повторных дефектов согласно действующим процедурам. Персоналу ОТК, при обнаружении случаев отсутствия информации о выполненных работах на ВС в системе “AMASIS”, оформлять листы “ПРЕДПИСАНИЙ” на имя начальника цеха, специалисты которого не выполнили данную процедуру.

  4). Начальнику ОИ СТО, в соответствии с Процедурой QC-2.15.5/2 от 01.01.2001 г., на основании информации, поступающей от группы надежности ОИ, предлагается провести анализ повторных дефектов и разработать мероприятия, направленные на исключение повторяемости неисправностей на ВС иностранного производства.

  Зам. начальника ОТК АТЦ   

  Приложение .1

  Описание повторных дефектов  ИВС за  АПРЕЛЬ  2009 г.


п/п

№ с-та

Код

сист.

Дата

Внешнее проявление дефекта

Способ устранения неисправности/дефекта

Цех

См

Исполнитель

Ссылка


1


VP-BLY (A-330)




34



30.03.09


  В а/п Шереметьево (SVO) записан дефект по неисправности метео радара № 1. 


  Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности метео радара № 1 в соответствии с AMM TASK 34-41-00-740-801- тест ОК, замечаний нет, дефект на земле не проявляется. Дефект закрыт.



6


3



, М-248.


LM059901

Дефект закрыт.




34


01.04.09



  Повторно записан дефект по неисправности метео радара № 1. 



  Система регистрации отказов в последнем полете зафиксировала прерывистую неисправность метео радара № 1. Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с TSM TASK 34-41-00-810-802 и тестирование радара в соответствии с АММ 34-41-00-740-801 – тест ОК, замечаний нет. Для определения неисправности выполнена перестановка местами приемопередатчиков метео радара № 1 и № 2 в соответствии с АММ 34-41-33/401. На место № 1 установлен p/n 066-50008-0409, s/n RTA4B-17734, на место № 2 установлен s/n RTA4B-17751. Дефект закрыт.



6




2




, А-035.


LM059998

Дефект закрыт.



34


04.04.09


  Записан дефект по неисправности метео радара № 2. 


  Из-за отсутствия времени устранение дефекта отложено, самолет выпущен в рейс по MEL 34-41-01, Cat.”C”. Дефект отложен.



6


1


, М-018.


LM060126

Дефект закрыт.



1


VP-BLY (A-330)




34


07.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 04.04.09.


  Выполнена процедура замены приемо-передатчика метео радара № 2 в соответствии с АММ 34-41-33/400. Снят p/n 066-50008-0409, s/n RTA4B-17751. Установлен s/n 12084. Выполнено тестирование и проверка работоспособности метео радара – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 



10


2


, А-042


LM060126

Дефект закрыт.

Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле. Снятый агрегат s/n RTA4B-17751 отправлен в ремонт в “Люфтганзу”.




1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ



1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  не требуются. 

  Замечаний по регламенту и правилам ТО метео радара самолета не выявлено. Для контроля работоспособности метео радара  самолета выполнялась процедура проверки в соответствии с АММ специалистами соответствующей квалификации. Проявление неисправности – произошло в условиях нормальной эксплуатации. Возможная причина неисправности – сбой/отказ в работе приемопередатчика радара самолета s/n RTA4B-17751 в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил ТЭ не выявлено.



2


VP-BAZ (B-767)




32


31.03.09


  В а/п Шереметьево  записан дефект по появлению сообщения для экипажа по рассогласованию сигналов от датчиков “земля-воздух”. 



Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с FIM 32-09-00/fig.103(A)- замечаний нет. Дефект закрыт. 



6


4


, А-005.


LM059959

Дефект закрыт.




32


02.04.09


  В SVO повторно записан дефект по появлению сообщения для экипажа по рассогласованию сигналов от датчиков “земля-воздух”. 



  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с FIM 32-09-00, fig. 103(A) – замечаний нет. При осмотре КВ шасси обнаружено сильное их загрязнение – грязь удалена. Дефект закрыт.



ГК10

  2




, Q-545.


BM022101

Дефект закрыт.


2


VP-BAZ (B-767)




32


04.04.09


В а/п Хабаровск повторно записан дефект по появлению сообщения для экипажа по рассогласованию сигналов от датчиков “земля-воздух”. 


  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с FIM 32-09-00, fig. 103(A) – замечаний нет. Удалено сообщение о неисправности в соответствии с АММ TASK 31-41-00/101, fig. 109. Дефект закрыт. 



6


4


,

М-605.


LM060090

Дефект закрыт.




32


05.04.09


  Повторно записан дефект по появлению сообщения для экипажа по рассогласованию сигналов от датчиков “земля-воздух”.


  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с FIM 32-09-00, fig. 103 и fig. 103(a). Обнаружена неисправность датчика положения правой стойки шасси поз.”S268”. Произведена замена датчика в соответствии с АММ 32-09-07/201. Снят p/n 8-935-01, s/n A11783. Установлен s/n A87166. Выполнена процедура тестирования в соответствии с АММ TASK 32-09-07-822-057 и 32-09-07-702-002 -  тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.


10


4


, А-559.


LM060121

Дефект закрыт.

Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле. Снятый агрегат s/n А11783 отправлен в “Air France” в ремонт.



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ


1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия: Не требуются.

Правила ТО системы управления шасси самолета соответствовали АММ. Замечаний по регламенту и правилам эксплуатации  шасси самолета не было. Дефект на земле, в процессе поиска и устранения, не проявлялся.  Причина дефекта – выход из строя датчика положения правой стойки основного шасси самолета s/n A11783 (поз. “S268”) в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил технической эксплуатации со стороны ИТП не выявлено.


3


VP-BDK  (A-319)



25


02.04.09


В а/п Шереметьево записан дефект по  неисправности спинки кресла 3“C”. 



  Выполнена процедура регулировки и проверка работоспособности спинки кресла 3”C” – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.




15



3



,  С-072.


СM083182

Дефект закрыт.



3


VP-BDK  (A-319)



25


03.04.09




  Повторно записан дефект по неисправности спинки кресла 3”C”, спинка не фиксируется.



  Выполнена процедура регулировки и проверка работоспособности спинки кресла 3”C” – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.



15


4


,  С-109.


СM083275

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена недостаточным анализом и объемом выполненных работ.



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ


1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия: ИТП цеха № 15 требуется выполнять более полный анализ и объем работ при устранении дефекта. 

Замечаний по регламенту и правилам ТО кабинного оборудования самолета не выявлено. Процедура поиска и устранения неисправности  выполнялась в соответствии с TSM TASK специалистами соответствующей квалификации. Процедура регулировки спинки кресла № 3”C” в первом случае выполнена не в полном объеме. Причиной повторяемости дефекта явился недостаточный анализ и объем выполненных работ при поиске и устранении неисправности,  проявившейся в процессе нормальной эксплуатации. Правила ТЭ соблюдены, нарушений не выявлено. 


4


VP-BWX (B-767)



26


02.04.09




В Шереметьево (SVO) устранялся отложенный дефект по появлению сообщения для экипажа о неисправности цепи датчика № 1 пожарной сигнализации левого двигателя.



Выполнена процедура замены эл. проводки “W5324-456R-16” в соответствии с SWPM 20-10-11 и SWPM 20-30-11. Выполнена процедура тестирования пожарной сигнализации двигателя в соответствии с АММ 26-11-00/501 – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 



ГК10


3


, Q-561.


BM021939

Дефект закрыт.


26


03.04.09




В а/п Гавана повторно записан дефект по неисправности цепи датчика № 1 пожарной сигнализации левого двигателя. 


Из-за дефицита времени устранение дефекта отложено, самолет выпущен в рейс по MEL 26-11-01, Cat.”C”. Дефект отложен.







Специалист компании технической поддержки в а/п Гавана идентификационный № IBECA-20.



LM060111

Дефект отложен из-за дефицита времени.




4


VP-BWX

(B-767)



26


06.04.09




Устранение отложенного дефекта от 03.04.09.


  Выполнена процедура проверки сопротивления изоляции цепи датчика № 1 пожарной сигнализации левого двигателя с отсоединением эл. проводки – сопротивление 4275 – 4725 OHMS (соотв. ТУ). Выполнен визуальный осмотр датчиков пожарной сигнализации и ее тестирование в соответствии с АММ 26-11-00/501 – тест ОК, замечаний нет. Дефект на земле не подтверждается. Дефект закрыт.


6


3


, А-036. 


LM060111

Дефект закрыт.




26


07.04.09


  Записан дефект по появлению сообщения для экипажа о неисправности цепи датчика № 1 пожарной сигнализации левого двигателя. 


  Из-за дефицита времени устранение дефекта отложено, самолет выпущен в рейс по MEL 26-11-01-1, Cat.”C”. Дефект отложен. 


6


4


,

М-006.


LM060229

Дефект отложен из-за дефицита времени.




26


15.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 07.04.09.


  Проверено сопротивление изоляции всех элементов определения пожара на двигателе № 1 и проводка системы сигнализации пожара – замечаний нет. Произведена замена управляющей платы системы сигнализации пожара поз. “M681” в соответствии с АММ 26-10-01/401. Снята p/n 6445-01, s/n 14726. Установлена s/n 21387. Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности – тест ОК, замечаний нет. Дефект отложен.


10


1


, А-572.


LM060229

Дефект отложен.



26


16.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 07.04.09.


  Выполнена проверка проводки системы сигнализации пожара в соответствии с WDM 26-11-11, 1sh.2. Зафиксировано нарушение изоляции элемента системы сигнализации пожара поз.”TS681” первого контура дв. № 1 (1,5 КОМ) от пина “A” и (7 КОМ) от пина “C”. Требуется замена элемента поз. “TS681”. Элемент p/n 7101-65 отсутствует на складе, заказан. Дефект отложен.




ИКЦ



LM060549

Дефект отложен из-за отсутствия агрегата на складе.


4


VP-BWX

(B-767)



26


18.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 07.04.09.


  Выполнена процедура замены заднего верхнего элемента системы сигнализации пожара  поз.”TS681” первого контура дв. № 1 в соответствии с АММ 26-11-02/4012. Снят p/n 7101-256-1175/800-5, s/n N/A. Установлен p/n 7101-265-1175/800-5, s/n N/A. Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности системы сигнализации пожара дв. № 1 – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 


10


1


, А-089.


LM060598

Дефект закрыт.

Повторяемость обусловлена дефицитом времени. Снятый агрегат s/n 14726 отправлен в  “Air France”  в ремонт.



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ

1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Замечаний по регламенту и правилам ТО системы сигнализации о пожаре двигателей самолета не выявлено. Поиск неисправности и устранение неисправности выполнено в соответствии с FIM, AMM, SWPM и MEL. Причиной дефекта явился отказ/неисправность заднего верхнего элемента системы сигнализации пожара  поз.”TS681” первого контура дв. № 1 p/n 7101-256-1175/800-5, s/n N/A в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил ТЭ не выявлено. В дальнейшем дефект не проявлялся.


5


VP-BKC

(A-320)



21


04.04.09




В Шереметьево (SVO) записан дефект по неисправности системы кабинного давления № 2.

(“CAB PR SYS 2 FAULT”). 


  Выполнена процедура замены контроллера кабинного давления № 2 поз.(”12HL”) в соответствии с АММ 21-31-34/401. Снят p/n 20791-03AB, s/n 0831885. Установлен p/n 20791-02AB, s/n 9954496. Выполнена процедура тестирования системы кабинного давления – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.



6


4


, А-054.


LM060115

Дефект закрыт.


21


06.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности системы кабинного давления № 2. 


  Выполнена процедура сброса отказа и тестирование контроллера кабинного давления № 2 через блок встроенного контроля – тест ОК. Замечаний нет. Дефект закрыт. 


ГК6


2


, Q-527.


LM060142

Дефект закрыт.


5


VP-BKC

(A-320)



21


06.04. 09

  Повторно записан дефект по неисправности системы кабинного давления № 2. 


  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с TSM 21-31-00-810-830. Выполнена замена клапана сброса давления в соответствии с АММ 21-31-51/401. Снят p/n 20790-03AC, s/n 0851694. Установлен s/n 07116204. Выполнена процедура тестирования системы кабинного давления – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.


ГК6


2


, Q-527.


LM060173

Дефект закрыт.


21


06.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности системы кабинного давления № 2. 



Из-за дефицита времени устранение дефекта отложено, самолет выпущен в рейс по MEL 21-31-01(a), Cat.”C”.


6


3


,

А-571.


LM060206

Дефект отложен.


21


07.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 06.05.09.


  Выполнена процедура размена местами контроллеров давления № 1 и № 2 – дефект перешел на систему кабинного давления № 1. Требуется замена контроллера кабинного давления  p/n 20791-02AB. Из-за отсутствия агрегата устранение дефекта отложено. Дефект отложен.



10


2


,

А-506.


LM060217

Дефект отложен.



5


VP-BKC

(A-320)



21


16.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 06.04.09.


  Выполнена процедура замены контроллера давления системы № 2 в соответствии с АММ 21-31-34/401. Снят p/n 20791-02AB, s/n 9954496. Установлен s/n 0754942. Выполнена процедура тестирования – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.


6


4


,

А-592.


LM060583

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена неисправностью агрегата s/n 9954496, установленного при первом устранении дефекта. Дефект подтвердился в лаборатории АТЦ.

Снятые агрегаты s/n 0831885,s/n 9954496 и s/n 0851694 отправлены в “Люфтганзу ” в ремонт.


1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ




  1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

  Замечаний по регламенту и правилам ТО системы кабинного давления самолета не выявлено. Поиск неисправности выполнен в соответствии с TSM TASK специалистами соответствующей квалификации. Причиной дефекта на самолете явилась неисправность контроллера кабинного давления системы № 2 s/n 0851885 и s/n 9954496, а также клапана сброса давления s/n 0851694, проявившаяся в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил ТЭ не выявлено. В дальнейшем дефект не проявлялся.


6


VP-BAZ (B-767)




34


05.04.09



В а/п Шереметьево записан дефект по неисправности правой инерциальной системы после посадки самолета.

  Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности инерциальных систем самолета в соответствии с АММ 34-21-00/501 и АММ 34-21-00, p.113,114 – тест ОК, замечаний нет. Дефект не подтверждается. Дефект закрыт.



10


4


, А-559.


ВM022209

Дефект закрыт.


6


VP-BAZ (B-767)




34


06.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности правой инерциальной системы после посадки самолета.


  Из-за дефицита времени устранение дефекта отложено, самолет выпущен в рейс по MEL 34-21-01, Cat.”C”. Дефект отложен.


6


3


,  М-005.


LM060201

Дефект отложен из-за дефицита времени.



34


12.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 06.04.09.




  Выполнена процедура замены правой инерциальной системы в соответствии с АММ 34-21-01, р.401. Снята p/n HG1050AE11, s/n 97122574. Установлена p/n HG1050AD11, s/n 5478. Выполнена процедура тестирования – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.


6


1


,

А-031.


LM060415

Дефект закрыт.

Повторяемость обусловлена дефицитом времени. Снятый агрегат s/n 97122574 отправлен в “Air France” в ремонт.



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ



1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Регламент и правила ТО инерциальных систем самолета соответствовали АММ. Поиск и устранение неисправности выполнены в соответствии с FIМ и АМM специалистами необходимой квалификации. Причиной дефекта явилась неисправность инерциальной системы s/n 97122574 в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено. В дальнейшем дефект не проявлялся.


7


VP-BWT (B-767)




29


03.04.09



  Записан дефект по низкому давлению г/жидкости за насосом № 2 центральной г/системы.



  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с FIM 29-11-00/155. Удалено загрязнение на эл. разъеме датчика давления поз. “M342”. Удалено сообщение о низком давлении за насосом № 2 центральной г/системы в соответствии с АММ 31-41-00/109. Дефект закрыт. 



6



4



,

М-605.



LM060097

Дефект закрыт.



7


VP-BWT (B-767)




29


04.04.09



  Повторно записан дефект по низкому давлению г/жидкости за насосом № 2 центральной г/системы.



  Из-за дефицита времени устранение дефекта отложено, самолет выпущен в рейс по MEL 29-11-02, Cat.”C”. Дефект отложен.



6



3



, М-005.



LM060099

Дефект отложен из-за дефицита времени.



29


11.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 04.04.09.


  Выполнена процедура поиска и устранения дефекта в соответствии с FIM 29-11-00, fig.109, p.127. Произведена замена альтернативного г/насоса № 2 центральной г/системы в соответствии с АММ 29-11-02/401. Снят p/n 66068-08, s/n K0928. Установлен s/n 660681915. Выполнена процедура тестирования – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.



10


2



,

М-241.


LM060255

Дефект закрыт.


29


12.04.09


  В а/п Нью-Йорк повторно записан дефект по низкому давлению г/жидкости за насосом № 2 центральной г/системы.



  Из-за дефицита времени устранение дефекта отложено, самолет выпущен в рейс по MEL 29-11-02, Cat.”C”. Дефект отложен.




  Специалист компании технической поддержки в а/п Нью-Йорк идентификационный № 000.


LM060485

Дефект отложен из-за дефицита времени.



29


17.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 12.04.09.



  Выполнена процедура замены датчика давления поз. “S34” в соответствии с АММ 29-11-18/401. Снят p/n 211C223-534, s/n W02260. Установлен s/n W02292. Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности г/системы самолета – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.


ГК6


, Q-568.




LM060508

Дефект закрыт.



29


17.04.09


В а/п Нью-Йорк повторно записан дефект по низкому давлению г/жидкости за насосом № 2 центральной г/системы.


  Из-за дефицита времени устранение дефекта отложено, самолет выпущен в рейс по MEL 29-11-02, Cat.”C”. Дефект отложен.




Специалист компании технической поддержки в а/п Нью-Йорк идентификационный № 000.


LM060695

Дефект отложен из-за дефицита времени.



7


VP-BWT (B-767)




29


26.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 17.04.09.



  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности FIM, зафиксирована неисправность блока загрузки альтернативного г/насоса № 2 центральной г/системы. Произведена замена блока “ELCU” поз. “M898” в соответствии с АММ 29-11-14-424-010. Снят p/n 3B41-3-B, s/n 068C-7425. Установлен s/n 3B-09151. Дефект закрыт.


6


3


, А-036.


LM060695

Дефект закрыт.

Повторяемость обусловлена дефицитом времени. Снятые агрегаты s/n K0928, s/n 068C-7425 и s/n W02260 отправлены в “Air France” в ремонт. 



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ



1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Регламент и правила ТО г/системы самолета соответствовали АММ. Поиск и устранение неисправности выполнены в соответствии с FIМ и АМM специалистами необходимой квалификации. Причиной дефекта явился сбой/отказ в работе агрегатов центральной г/системы самолета s/n K0928, s/n 068C-7425 и s/n W02260 в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено. В дальнейшем дефект не проявлялся.



8


VP-BAZ (B-767)




38


04.04.09

  Записан дефект по засорению туалета “AC-4”.

  Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности туалета “AC-4” – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.





Подпись в “CLB” неразборчива.


LM - нет

Дефект закрыт.



38


06.04.09


  Повторно записан дефект по засорению туалета “AC-4”.


  Выполнена процедура замены унитаза в соответствии с АММ 38-32-01/401. Снят p/n 15800-012-1, s/n 0626. Установлен s/n 283. Проверена работоспособность – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 


6


3


,

М-005.


LM060200

Дефект закрыт.

Повторяемость обусловлена недостаточным анализом и объемом выполненных работ в первом случае.



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ

1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  ИТП, участвующий в процессе устранения неисправности, должен строго выполнять требования “MOE” – выполнять работы по поиску и устранению неисправности в полном объеме с правильным и четким оформлением технической документации по выполненным работам. 

Замечаний по регламенту и правилам ТО оборудования туалетов на данном самолете не отмечено. В процессе тестирования и проверки работоспособности туалета “AC-4” – дефект на земле не зафиксирован из-за недостаточного анализа и объема выполненных работ. Причиной дефекта явилась неисправность унитаза туалета “AC-4” s/n 0626 в процессе нормальной эксплуатации. В дальнейшем дефект не проявлялся. 


9


VP-BWA (A-319)




46


08.04.09


  В а/п Шереметьево записан дефект по неисправности канала связи через УКВ-3 р/станцию.

  Выполнена процедура обнуления р/станции УКВ-3, тестирование и проверка работоспособности р/станции УКВ-3 в соответствии с АММ 46-21-00/501 – тест ОК, замечаний нет. Дефект на земле не подтверждается. Дефект закрыт. 



6


1


, М-015.


LM060265

Дефект закрыт.



46


09.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности канала связи через УКВ-3 р/станцию.


  Из-за дефицита времени устранение дефекта отложено. Самолет выпущен в рейс по MEL 46-21-01, Cat.”В”. Дефект отложен. 



6


2


,

М-525.


LM060275

Дефект отложен из-за дефицита времени.


46


13.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 09.04.09.


  Для поиска и устранения неисправности выполнен размен местами приемо-передатчика УКВ-1 с самолета “VP-BQS” в соответствии с 23-11-33/401. Снят p/n 964-0452-012, s/n 1691. Установлен s/n 0240. Выполнена процедура тестирования – тест ОК, замечаний нет. Дефект отложен.


ИКЦ




, А-553.


LM060586

Дефект отложен.


46


10.05.09


  Устранение отложенного дефекта от 09.04.09.


  Произведена замена приемопередатчика УКВ-1 в соответствии с АММ 23-11-33/401. Снят p/n 964-0452-012, s/n 0240. Установлен s/n 02570. Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.




6


2


, М-043.


LM061255

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена дефицитом времени. Снятые агрегаты s/n 1691 и s/n 0240 отправлены в ремонт в “Люфтганзу”.


1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ


1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Регламент и правила ТО системы связи и навигации самолета соответствовали АММ. В процессе поиска и устранения неисправности дефект на земле не проявлялся. Процедура поиска устранения неисправности, тестирование и проверка работоспособности УКВ р/станций самолета выполнена по процедуре TSM, АММ специалистами соответствующей квалификации. Причиной дефекта явился сбой/неисправность приемопередатчика р/станции s/n 1691 и s/n 0240 в процессе ТЭ. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено.


10


VP-BWO (A-321)




22


11.04.09


В Шереметьево (SVO) записан дефект по появлению сообщения для экипажа о неисправности время от времени многофункциональной системы контроля состояния систем ВС №2.

(“MCDU № 2 INOP”).



Выполнена процедура обнуления “MCDU № 2” через АЗС и проверка работоспособности в течении 4-х часов – замечаний нет, дефект не зафиксирован. Дефект закрыт.


6


4


,

А--564.


LM060388

Дефект закрыт.



22


12.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности время от времени многофункциональной системы контроля состояния систем ВС №2.

(“MCDU № 2 INOP”).



  Система сбора и регистрации отказов в последнем полете не зафиксировала данный отказ. Выполнена процедура поиска и устранение неисправности в соответствии с TSM 22-82-00-810-810 – дефект не подтверждается, замечаний нет. Дефект закрыт. 



ГК6


3


, Q-554.


LM060400

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле.


1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ

1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Регламент и правила ТО многофункциональной системы контроля состояния систем ВС соответствовали АММ. Дефект на земле не подтверждался при выполнении процедуры поиска и устранения неисправности. Работы по поиску и устранению неисправности TSM выполнялись специалистом соответствующей квалификации. Причиной дефекта явился кратковременный сбой/отказ компьютера “MCDU”  в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено. В дальнейшем дефект не проявлялся.



11


VP-BQX (A-321)




27


10.04.09


  При запуске дв. № 1 появилось сообщение для экипажа о неисправности компьютера № 2 управления рулем высоты и элеронами. (“ELAC-2 FAULT”).



  Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности компьютера “ELAC-2” в соответствии с АММ 27-93-34/401 – тест ОК, дефект не подтверждается. Дефект закрыт.



6



2



, М-541.



LM060363

Дефект закрыт.


27


12.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности  компьютера № 2 управления рулем высоты и элеронами. (“ELAC-2 FAULT”).



  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с TSM 27-93-00-810-901 и 27-93-00-810-877. Выполнена процедура замены компьютера “ELAC-2” в соответствии с АММ 27-93-34/401. Снят p/n 3945226-08, s/n 1424. Установлен s/n ELACVB017270. Произведена замена соединительных колодок 7108VT1 и 7108VT2 в соответствии с AWM 27-93-24, 27-93-27, 27-93-34. Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности в соответствии с АММ 27-93-34/401 – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.


6


3


, М-043.



LM060404

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле. Снятый агрегат s/ 1424 отправлен в “Люфтганзу” в ремонт.


1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ

1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Регламент и правила ТО системы автоматического управления самолетом соответствовали АММ. Дефект на земле не подтверждался в процессе поиска и устранения неисправности. Работы по поиску и устранению неисправности, тестированию и проверке работоспособности выполнялись в соответствии с АММ и AWM специалистами соответствующей квалификации. Причиной дефекта явилась неисправность компьютера “ELAC-2” s/n 1424 в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено.


12


VP-BZO (А-320)




25


12.04.09


В Шереметьево (SVO) записан дефект по неисправности кофемейкера № 1 на задней кухне.



Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности кофемейкера в соответствии с АММ 25-35-00/501 - тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 


15


1


, С-118.


СM083992

Дефект закрыт.



25


13.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности кофемейкера № 1 на задней кухне.



  Выполнена процедура замены кофемекера № 1. Снят p/n 4510-48-LG00, s/n 330731507. Установлен s/n 3307311515. Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности кофемейкера в соответствии с АММ 25-35-00/501 - тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 



15


2


, С-084.


СM084030

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле. Снятый агрегат s/n 330731507 проверен в лаборатории. После промывки и тестирования сдан на склад СМТО для установки на самолет.



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ

1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует. 

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуется.

  Регламент и правила ТО кухонного оборудования самолета соответствовали АММ. Дефект на земле не подтверждался при первом поиске и устранении неисправности. Процедура поиска и устранения неисправности, тестирование и проверка работоспособности кофемейкера выполнена по процедуре АММ специалистами соответствующей квалификации. Причиной дефекта явилась неисправность кофемейкера s/n 330731507 в процессе нормальной ТЭ. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено.



13




VP-BWT

(B-767)




34




07.04.09




  В а/п Шереметьево записан дефект: “На левом пилотажно-навигационном индикаторе временами пропадает изображение”.


Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности электронной системы индикации в соответствии с АММ 34-22-00/501 – дефект на земле не подтвердился. Дефект закрыт.




6




4




,

М-525.




LM060228

Дефект закрыт.




08.04.09


  Повторно записан дефект: “На левом пилотажно-навигационном индикаторе временами пропадает изображение”.


  Выполнена процедура обнуления системы вентиляции отсека авионики, тестирование и проверка работоспособности электронной системы индикации в соответствии с АММ 34-22-00/501 – тест ОК, дефект на земле не подтвердился. Дефект закрыт.



6


1


, А-587.


LM060264

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле.




1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ




1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует. 

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуется.

  Регламент и правила ТО навигационного оборудования самолета соответствовали АММ. Дефект на земле не подтверждался в процессе поиска и устранения неисправности. Процедура поиска и устранения неисправности, тестирование и проверка работоспособности пилотажно-навигационного индикатора самолета выполнена по процедуре АММ специалистами соответствующей квалификации. Причиной дефекта явился кратковременный сбой в работе левого пилотажно-навигационного индикатора в процессе нормальной ТЭ. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено.


14 


VP-BDN

(А-319)




22


14.04.09

В Шереметьево записан дефект по появлению сообщения для экипажа о неисправности демпфера рыскания № 1 после запуска двигателей.


  Система сбора и регистрации отказов в последнем полете зафиксировала данный отказ. Выполнена процедура обнуления компьютеров автопилота самолета и тестирование демпфера рыскания в соответствии с 22-63-00/501 – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 



6


2


,

М-004.


LM060533

Дефект закрыт.



22


15.04.09


Повторно записан дефект по неисправности демпфера рыскания № 1. 


Система сбора и регистрации отказов в последнем полете зафиксировала данный отказ. Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с TSM 22-63-00-810-801 и 22-62-00-810-809, 22-61-00-810-803 – дефект на земле не подтверждается. Произведена замена компьютера системы автопилота № 1 в соответствии с АММ 22-66-34/401. Снят p/n B397BAM05, s/n Q00140008681. Установлен s/n Q00140008712. Произведена замена местами кнопок включения компьютеров управления автопилотом № 1 и № 2.  Выполнена процедура тестирования компьютеров управления автопилотом № 1 и № 2 – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 


6


4



, А-054.


LM060563

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле. Снятый агрегат s/n Q00140008681 отправлен в “Люфтганзу” в ремонт.


1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ


1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Регламент и правила ТО системы автоматического управления самолета выполнялись в соответствии с АММ. Процедура поиска и устранения неисправности не зафиксировала неисправности на земле. Процедуры поиска и устранения неисправности выполнялись специалистами соответствующей квалификации в соответствии с TSM.  Причиной дефекта явился отказ  компьютера системы управления автопилотом № 1 s/n Q00140008681 в процессе нормальной эксплуатации. Дефект в дальнейшем не проявлялся. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено.


15 


VP-BQP

(А-320)




32


14.04.09

В Шереметьево записан дефект по появлению  вибрации передней стойки шасси в процессе разбега и взлета самолета.


  Выполнена процедура проверки свободного вращения колес, давления и момента затяжки колес переднего шасси в соответствии с АММ 32-41-12-400-001 – замечаний нет. Дефект закрыт. 



6


2


,

М-541.


LM060528

Дефект закрыт.







32




15.04.09



  Повторно записан дефект по вибрации передней стойки шасси после взлета самолета.



  Выполнена процедура замены колес передней стойки шасси в соответствии с АММ 32-41-12/401. Снято p/n 3-1531-3, s/n 8162. Установлено s/n A1347. Снято p/n 3-1531-3, s/n 7061. Установлено s/n A2620. Дефект закрыт.



6



4



,

А-530.



LM-нет

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена отсутствие проявления на земле.



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ




1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Регламент и правила ТО шасси самолета выполнялись в соответствии с АММ. Процедура тестирования и проверка работоспособности колес передней стойки шасси самолета выполнялись в соответствии с АММ специалистами соответствующей квалификации. Причина дефекта – возможный дисбаланс колес переднего шасси, проявившийся в процессе нормальной эксплуатации. Колеса передней стойки шасси заменены в соответствии с АММ специалистами соответствующей квалификации.  Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено.



16



VQ-BBB (A-320)



34


16.04.09


В а/п Шереметьево устранялся дефект по неисправности радиовысотомера № 2.


Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности радиовысотомера в соответствии с АММ 34-42-00-740-002 – дефект на земле не подтверждается, тест ОК. Дефект закрыт.


6


3


, А-036.


LM060579

Дефект закрыт.


34


17.04.09


  По прилету в Шереметьево повторно записан дефект по неисправности радиовысотомера № 2.



  Выполнена процедура обнуления, тестирование и проверка работоспособности радиовысотомера № 2 в соответствии с АММ 34-42-00-740-002- тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 



6


1


, А-532.


LM060669

Дефект закрыт.


16



VQ-BBB (A-320)



34


19.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности радиовысотомера № 2 (информация о неисправности появляется периодически в наборе высоты, в полете и на снижении).


  Из-за отсутствия передатчика радиовысотомера № 2 на складе устранение дефекта отложено, самолет выпущен в рейс по MEL 34-42-01, Cat.”C”. Дефект отложен.


6


2


,

М-004.


LM060709

Дефект зотложен из-за отсутствия агрегата на складе.


34


26.04.09


  Устранение отложенного дефекта от 19.04.09.


  Выполнена процедура замены приемопередатчика радиовысотомера № 2 в соответствии с АММ 34-42-33-000-001/400-001. Снят p/n 066-50007-0112, s/n ALA52B-05994. Установлен s/n 1464. Дефект закрыт.



6


1


, А-526.


LM060709

Дефект закрыт.

Повторяемость обусловлена отсутствием агрегатов на складе. Снятый агрегат s/n ALA52B-05994 отправлен в “Люфтганзу” в ремонт.


1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ




1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Регламент и правила ТО радиовысотомеров самолета выполнялись в соответствии с АММ. Процедура тестирования и проверка работоспособности радиовысотомера № 2 зафиксировала отказ приемопередатчика радиовысотомера. Причина дефекта – отказ приемопередатчика s/n ALA52B-05994 в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено.



17


VP-BWI (A-320)



33


16.04.09


Записан дефект по неисправности лампы освещения кресла 1 “L”. 



  Выполнена процедура замены лампы освещения  в соответствии с АММ 33-24-12/401/402 и проверка работоспособности в соответствии с АММ 33-24-00/501 - тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.



15





CM084303

Дефект закрыт.


17


VP-BWI

(A-320)



33


17.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности лампы освещения кресла 1 “L”. 



  Выполнена процедура замены лампы освещения  в соответствии с АММ 33-24-12/401/402 и замена загрузочного блока системы освещения. Снят p/n 3250-81, s/n 160191. Установлен s/n 198971. Выполнена проверка работоспособности системы освещения в соответствии с АММ 33-24-00/501 - тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.



15


2

, С-084.


CM084387

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена отсутствием проявления дефекта на земле. Снятый загрузочный блок s/n 160191 “Люфтганзу” в ремонт. 


1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ


1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  не требуются.

Регламент и правила ТО системы освещения самолета выполнялись в соответствии с АММ. Процедура поиска и устранения неисправности выполнялась в соответствии с TSM TASK специалистами соответствующей квалификации. Причиной дефекта явился отказ загрузочного блока системы освещения s/n 160191 в процессе нормальной эксплуатации. Дефект в дальнейшем не проявлялся.



18



VP-BZQ

(A-320)



30


20.04.09


Записан дефект по появлению сообщения для экипажа об отсутствии обогрева левого лобового стекла КВС. 



  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с TSM TASK 30-42-00-810-810. Выполнено тестирование и проверка работоспособности системы обогрева стекол кабины экипажа в соответствии с АММ 30-42-00-710-001 – тест ОК, замечаний нет. Дефект на земле не подтверждается. Дефект закрыт. 



6



4



,

А-592.


LM060783

Дефект закрыт.


18



VP-BZQ

(A-320)



30


22.04.09


  Повторно записан дефект по появлению сообщения для экипажа об отсутствии обогрева левого лобового стекла КВС. 



  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с TSM TASK 30-42-00-810-810. Сопротивление основного сенсора – 570 ohm, резервного сенсора – 567 ohm. Произведено подсоединение резервного сенсора к компьютеру обогрева стекол № 1 в соответствии с AWM 30-42-03, ASM 30-42-03/01. Выполнено тестирование и проверка работоспособности системы обогрева стекол кабины экипажа в соответствии с АММ 30-42-00-710-001 – тест ОК, замечаний нет. Дефект на земле не подтверждается. Дефект закрыт. 



6



1



, А-008.



LM060821

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле.



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ



1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  не требуются.

Регламент и правила ТО системы обогрева стекол кабины экипажа самолета выполнялись в соответствии с АММ. Процедура поиска и устранения неисправности выполнялась в соответствии с TSM TASK специалистами соответствующей квалификации. Причиной дефекта явился отказ основного сенсора системы обогрева левого лобового стекла КВС в процессе нормальной эксплуатации. Дефект в дальнейшем не проявлялся.



19


VP-BWN

(A-321)



38


21.04.09


Записан дефект по течи воды из дренажной линии под кофемейкером № 1 на передней кухне в течении полета и на снижении.

Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности кофемейкера № 1 на передней кухне в соответствии с АММ 25-35-01/501 – замечаний нет. Обнаружена течь через клапан дренажа. После создания давления проверена герметичность водяной системы передней кухни – замечаний нет. Дефект закрыт.



15


1



, С-118.


СM084716

Дефект закрыт.



38


23.04.09


Записан дефект по неисправности кофемейкера № 1 на передней кухне.


  Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности кофемейкера № 1 на передней кухне в соответствии с АММ 25-35-01/501 – замечаний нет. Дефект закрыт.


15


4


, С-096.


СM084888

Дефект закрыт.



19


VP-BWN

(A-321)



38


25.04.09

Записан дефект по течи воды из-за кофемейкера № 1 на передней кухне.

  Выполнена процедура проверки и правильной затяжки гайки на соединительном шланге подачи воды к кофемейкеру № 1 на передней кухне. Замечаний по герметичности системы подачи воды к потребителям передней кухни – нет. Дефект закрыт.



6


2


,

А-012.


LM060944

Дефект закрыт.

Повторяемость обусловлена недостаточным анализом и объемом выполненных работ при устранении дефекта.


1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ



  1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия: ИТП цеха № 15 при устранении неисправности необходимо выполнять работы при более полном анализе причины неисправности. 

Регламент и правила ТО кухонного оборудования на передней кухне самолета выполнялись в соответствии с АММ. При выполнении процедуры поиска и устранения неисправности работы выполнены не в полном объеме. Причиной повторяемости дефекта явилась неправильная затяжка гайки на соединительном шланге подачи воды к кофемейкеру № 1 на передней кухне в процессе нормальной эксплуатации. Нарушения правил технической эксплуатации не выявлено.



20


VP-BQV (A-320)



21


26.04 .09


  Записан дефект по появлению сообщения для экипажа о неисправности вентиляции отсека авионики после выключения двигателей. 



  Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности системы вентиляции отсека авионики через блок встроенного контроля – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.



6


3


, М-011.


LM060979

Дефект закрыт.


21


26.04.09


  В а/п Хабаровск повторно записан дефект по неисправности вентиляции отсека авионики. 



  Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности системы вентиляции отсека авионики в соответствии с АММ 21-26-00/501 – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.






Инженер представительства АФЛ в Хабаровске, идентификационный № AEVV0036.


LM - нет.

Дефект закрыт.


20


VP-BQV (A-320)



21


26.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности вентиляции отсека авионики постоянно в течении полета. 



  Система регистрации отказов в последнем полете  подтверждает данный отказ. Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с TSM TASK 21-26-00-810-804. Выполнено тестирование системы вентиляции отсека авионики в соответствии с АММ 21-26-00/501 – тест показывает неисправность выпускного клапана. Выполнена замена фильтра вентиляции поз. “2082HM”. Выполнено тестирование в соответствии с АММ 21-26-00/501 – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт.


6


2


,

М-004.




LM060995

Дефект закрыт.



21


28.04.09


  Повторно записан дефект по неисправности вентиляции отсека авионики постоянно в течение полета. 



Выполнена процедура поиска и устранения неисправности в соответствии с TSM TASK 21-26-00-810-804. Произведена замена выпускного клапана отсека авионики в соответствии с АММ 21-26-53/401. Снят p/n VFT300B00, s/n 04142. Установлен s/n 04193. Выполнено тестирование в соответствии с АММ 21-26-00/501 – тест ОК, замечаний нет. Дефект закрыт. 




ГК6


3


,

Q-554.


LM061011

Дефект закрыт.

Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле. Снятый агрегат s/n 04142 отправлен в ремонт в “Люфтганзу”.



1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ


  1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются. 

Регламент и правила ТО системы кондиционирования самолета выполнялись в соответствии с АММ. При выполнении процедуры поиска и устранения неисправности дефект на земле не подтверждался. Работы по поиску и устранению неисправности, тестированию и проверке работоспособности системы вентиляции отсека авионики выполнены ИТП соответствующей квалификации в соответствии с АММ. Причиной дефекта явилась неисправность выпускного клапана отсека авионики s/n 04142 в процессе нормальной эксплуатации. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено.



21


VP-BDN  (A-319)




49


29.04.09




  Записан дефект по автоматическому выключению ВСУ в процессе первого запуска.



Выполнена процедура тестирования и проверка работоспособности блока контроля работы ВСУ “ECB” в соответствии с АММ 49-00-00-710-009 – тест ОК. Система регистрации отказов не зафиксировала отказ по автоматическому выключению ВСУ. Выполнен запуск ВСУ с оценкой параметров работы – замечаний нет. Дефект закрыт.


6


1


, М-178.


LМ01042

Дефект закрыт.



49


30.04.09


  Повторно записан дефект по автоматическому выключению ВСУ

( дважды – в Париже и в Шереметьево).



  Выполнена процедура поиска и устранения неисправности – зафиксирована запись по автоматическому выключению ВСУ: низкое давление масла в маслосистеме ВСУ. Проверено количество масла в м/баке ВСУ – заправлено 4 литра. Выполнена процедура запуска ВСУ с оценкой параметров работы – тест ОК, замечаний нет. Осмотрено ВСУ на предмет герметичности м/системы – течи масла не обнаружено.  Дефект закрыт. 



6


1


, М-563.


LM061126

Дефект закрыт. Повторяемость обусловлена отсутствием проявления на земле.


1. Соблюдение программы ТО:

2. Анализ соблюдения правил ТЭ

  1. Соответствие:

  1.1 регламента и правил ТО агрегата и системы ВС; Соответствует.

  1.2 эксплуатационной технологичности отказавшего агрегата; Соответствует.

  1.3 условий хранения агрегата; Соответствует.

  1.4 оборудования и КПА для проверки агрегата и системы; Соответствует.

  1.5 уровня квалификации и практических знаний исполнителя сложности отказа; Соответствует.

  1.6 уровня контроля качества ТО агрегата; Соответствует.

  2. Мероприятия:  Не требуются.

Регламент и правила ТО ВСУ самолета выполнялись в соответствии с АММ. При выполнении процедуры поиска и устранения неисправности TSM – дефект на земле не подтвердился. Выполнение работ по поиску и устранению неисправности  выполнено ИТП соответствующей квалификации в соответствии с АММ и TSM TASK. Причиной повторяемости дефекта явилось недостаточное количество масла в м/баке ВСУ в процессе нормальной эксплуатации, нарушений герметичности м/системы ВСУ не обнаружено. В дальнейшем дефект не проявлялся. Нарушений правил технической эксплуатации не выявлено.



Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2